经过长期的技术攻关,日前,扬子石化化工厂成功攻克了PTA装置干燥机的运行难题,干燥机的运行周期由原来的3个月延长至8个月以上,成为行业内领先水平。
干燥机是PTA装置的关键设备。由于设计、运行等因素的影响,干燥机经过一段时间的长周期运行,干燥机入口端列管结料,循环载气通道堵塞,干燥机内压升高,最终导致干燥机进料端螺旋输送器电流波动,不得不停机碱洗干燥机。为此,化工厂攻关小组深入分析干燥机列管结料、载气通道堵塞的各方面原因,从人、机、料、法、环等五个主要方面制定改进措施。
攻关小组首先从源头出发,提高过滤机的过滤效果,减缓干燥机列管结壁。他们对两台过滤机醋酸洗涤流量分线控制,实现一对一操作计量准确;对过滤机洗涤液喷嘴进行改型,提高洗涤液雾化效果,洗涤液经过喷嘴作用后由原来柱形变为扇形,产品中灰份得到了控制;在过滤机再生区增加过滤机醋酸、蒸汽二合一洗涤喷淋,提高过滤再生效果,降低滤饼含湿量;过滤机运行转速、调速实现远程数字化监视和控制。
其次,攻关小组制定了一系列措施,消除干燥机列管结壁堵塞现象。针对过滤机进料缓冲罐温度高,造成过滤机滤布运行周期短,溢流管线不畅,过滤机下料含湿量增加,干燥机列管容易结壁的症状,攻关小组改进了放空管线,确保了放空管线的畅通,消除了过滤机溢流不畅现象,并且有效控制过滤机进料缓冲罐的温度;针对干燥机加热蒸汽凝液排出不畅问题,造成物料加热不充分,干燥机列管容易结壁的因素,攻关小组在干燥机凝液系统增加了凝液缓冲罐,液位调节阀增设旁路,液位控制由原来疏水阀改为气动调节阀控制,从而提高了物料加热效果,预防干燥机列管结壁;针对干燥机列管排气帽堵塞的情况,攻关小组对排气帽进行改型,扩大孔径,使排气帽排气畅通;增设干燥机烟囱斜管观察孔,在线清理斜管结料,确保干燥机循环载气畅通。
经过长期的分析和摸索,攻关小组找到了排除干燥机结壁的方法,使干燥机结壁情况大为减轻,高负荷运行得到了延长,运行周期由原来3个月到现在8个月以上。
此前,干燥机载气加热器列管结料,造成干燥机循环载气不畅,干燥机内压上升,对加热器切换清理均是委托A公司进行射流清洗,目前,扬子化工厂还开发应用了稀碱快速清洗法,清洗方法简单有效,岗位职工能够单独完成,每年节约机械射流清洗费用5万多元。
原始工艺设计中,干燥机一年至少需要定期碱洗3次,每次干燥机碱洗装置需要停车。现在,经过攻关小组实施了一系列改进措施,干燥机运行周期得到延长后,每年可减少干燥机停机碱洗2次,节省装置停车损失、其它单元维持运行等费用合计年创效200多万元。目前,扬子石化已经申请了在线热处理技术等三项专利和专有技术,已经在行业内应用推广。
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